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除氧器进汽装置该如何更合理的设计呢?

时间:2015-04-17 15:04来源: http://www.jiaoqiuqingxi.com 作者:胶球清洗 胶球清洗装置 点击:326次

      除氧器进汽调节阀,安装在除氧器的蒸汽管道上,调节除氧器进汽流量。该阀门采用节流套筒式结构,具有 结构紧凑、调节性能好、阀内件均可拆换、维护方便、使用寿命长等优点。那么除氧器进汽装置该如何更合理的设计呢?今天利源小编就和朋友们一起分享一下:
根据除氧器热平衡计算书可知,进入除氧器的4段抽汽量为29.89 t/h,而门杆漏汽、连续排污扩容器来汽和轴封漏汽总量为7.78 t/h,所以,这里仅对4段抽汽的进汽装置进行优化设计。为了尽可能地减小现场工作量,在不改变进汽管位置和基本结构的前提下,优化设计最佳的进汽通流面积,即在原进汽孔数量不变时优化进汽孔直径。
原设计进汽装置上共钻598个ø12孔,在设计的额定工况、最大工况及目前运行的额定工况下是合适的。
电厂实际运行参数偏离制造厂性能计算书中给出的参数,例如,第4段抽汽压力仅0.8 MPa,而计算书中给出的除氧器进汽压力则为0.832 MPa,实际运行的进汽压力为0.72 MPa;所以设计参数与电厂实际运行工况之间存在较大误差。
9号机除氧器出水含氧量不稳定,这说明在额定工况附近除氧器工作基本正常,而偏离额定工况较大时,蒸汽加热不足,特别是在蒸汽参数偏低、高压加热器退出运行或凝结水温度低时较为明显。(4)考虑机组自然老化、高压加热器解列、凝结水温度偏低以及调峰运行等因素,进汽装置原598个ø12孔宜改为598个ø16孔。 

 
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